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垃圾发电厂干法脱硫产生的固废(脱硫剂 + 飞灰)中,传统钙基脱硫剂因反应不充分,未反应 CaO 残留量达 15-20%,这些残留 CaO 被飞灰和反应产物(CaSO?)包裹,无法继续参与反应,既造成原料浪费,又增加固废处置量(年固废量超千吨),还间接导致脱硫收率降低(有效成分未利用)。从资源循环知识看:固废中未反应 CaO 的利用率是提升收率、仪陇当地降低成本的关键,传统再生工艺因分离难度大,利用率不足 50%。?仪陇开发 “干法固废再生 - 收率协同技术”,分两步实现优化:步 “选择性分离”,采用气流分级 - 磁选联合工艺,先通过气流分级分离飞灰(粒径小、仪陇本地密度低),再通过磁选去除固废中的金属杂质,未反应 CaO 分离率达 90%;第二步 “活性恢复”,将分离出的 CaO 与新料按 3:7 比例混合,添加再生激活剂(如碳酸氢钠,含量 3%),恢复其活性至新剂的 95% 以上。经检测,再生脱硫剂的 SO?脱除收率与新剂持平(92%±1%),再生成本仅为新剂的 40%。?某垃圾发电厂每年产生干法脱硫固废 1500 吨,其中未反应 CaO 约 225 吨,传统工艺仅能回收 110 吨(利用率 48%),且再生剂收率仅 80%。启用仪陇协同技术后,年回收未反应 CaO 202.5 吨(利用率 90%),再生剂收率稳定在 92%,年减少新剂采购量 180 吨(节省成本 54 万元);同时固废处置量减少 135 吨 / 年,处置成本降低 4.05 万元,年综合收益增加 58.05 万元,还实现了固废减量化,符合 “双碳” 要求。



脱硫系统中,单一粒径脱硫剂易出现 “分级失效”:细颗粒(<30μm)易被气流带走,粗颗粒(>100μm)沉降过快,导致反应器内颗粒分布不均,反应效率下降。这一行业知识的核心是:“梯度粒径级配” 可形成 “立体反应层”—— 细颗粒在反应器上部形成快速反应区,中颗粒(30-80μm)在中部形成主反应区,粗颗粒在下部形成滞留反应区,三者协同延长 SO?与颗粒的接触时间,提升整体收率。传统脱硫剂粒径分布集中(40-60μm 占比 90%),反应器内颗粒分布标准差达 0.6,有效反应区仅占反应器体积的 40%,收率 83%;仪陇钙基脱硫剂采用 “三级粒径级配”(细颗粒 10-30μm 占 25%、仪陇同城中颗粒 30-80μm 占 50%、仪陇本地粗颗粒 80-120μm 占 25%),颗粒分布标准差降至 0.2,有效反应区扩大至 75%,收率提升至 93%。某电厂流化床脱硫系统此前因粒径单一,上部细颗粒流失率达 15%,下部粗颗粒反应不完全率达 20%;改用仪陇梯度级配脱硫剂后,细颗粒流失率降至 5%,粗颗粒反应不完全率降至 8%,年减少细颗粒浪费 18 吨,粗颗粒再生利用率提升至 80%,综合年降本超 32 万元。

